自由锻造油压机液压系统中,主缸进液阀块属于主要的控制阀块零件,由集成化的比例流量控制阀构成。油压机运行时,液压系统加压后可以通过该流量控制阀,充分保障压机主缸安全稳定运行,并且可以提升主缸的卸压速度。同时液压系统中包含回程缸控制阀块,该类型的控制阀块可以对回程缸的进排液情况实行精准管控,也可以在压机运行时为其活动部分提供必要的背压。
1.2 充液系统
液压系统中的充液系统主要由缓冲罐、充液罐、充液阀块等构成,其中充液罐在压机迅速下降时,可以通过充液阀向主缸补充油液,防止主缸在快速下降过程中下,出现吸空等不良的现象。缓冲罐通常位于充液罐和充液阀块之间,能够将充排液流缓冲,并且缓冲罐具有管控充排液量的应用优点,如果充排液数量较多时,缓冲罐可以实现大流量平稳充排液。
1.3 主控阀站
在自由锻造油压机的液压系统中,主控阀站主要由不同的控制阀块共同组成,这些阀块通常在距离执行油缸、压机、压机旁地下室较近的位置安装,压机运行时能够有效减小所产生的冲击振动[1]。并且还能够对压机中高压液体的压缩体积和高压管路的长度等参数科学合理管控,压机的动作会更加平稳,防范运行安全隐患。
在某案例中,液压系统实际运行过程中,出现了压力频繁波动的故障情况,导致液压动作异常。具体表现为,系统压力在设定值附近上下波动,波动幅度达到±13%,且波动频率较高,每分钟 8-10 次。这种不稳定的压力状况导致锻造胚料的尺寸和形状难以控制,严重影响了生产效率和产品质量。
在该故障的处理中,工作人员第一时间检查液压系统是否存在异常状况,同时观察压力表指针的波动情况,记录波动幅度和频率。之后检查油箱油位,发现油位正常,无异常下降现象。最后对液压泵出油口、液压缸进出油口等关键位置的压力仔细检查,测量具体的参数值。
从表格中可以看出,实际压力值与正常值存在较大的偏差,这严重影响了液压系统的稳定性。在此基础上,分析压力波动数据,发现压力波动呈现周期性,与液压泵的工作频率有关。初步推测可能是溢流阀故障,导致系统压力无法稳定。同时考虑液压系统动作异常的故障还受到油液污染的影响,油液中的杂质可能堵塞溢流阀等液压元件,影响压力异常,导致故障产生。
为了进一步判断液压系统故障原因是否由溢流阀导致,工作人员设计实验检测溢流阀的工作状态。将溢流阀从系统中拆除,连接至ink-id="link-1775716878147-0.8037224277449861">测试回路,施加设定压力,观察阀芯动作情况。实验结果显示,阀芯卡滞,无法正常调节压力,表明故障原因由溢流阀导致,并且进一步拆解分析发现,溢流阀的阀芯表面存在磨损和固体颗粒污染现象。之后对液压油液清洁度进行检查,发现液压油中存在大量金属颗粒和杂质,油液污染严重,导致阀芯磨损和卡滞,出现故障。
确定故障原因后维修人员第一时间更换了溢流阀,更换的新溢流阀,确保阀芯动作灵活,无卡滞现象。安装溢流阀至系统中,进行功能测试,确保压力稳定。同时,排放液压系统中的旧油液,对油箱进行彻底清洗,更换新的、清洁的液压油,确保液压油符合系统要求。不仅如此,还安装了液压油过滤器,提高ink-id="link-1775716878143-0.48286392078277274">液压油清洁度,防止再次污染。维修结束后,还对液压系统进行全面调试,确保各元件工作正常。


